磁性编码器改装提高效率

针对翻车机编码器信号受干扰而导致设备故障率高,影响翻车机工作这一问题,制定方案并进行多项创新改造,不仅降低了设备故障率,大大提高了生产效率。  长期以来,翻车机因编码器信号受干扰导致不能全自动运行,需要手动操作完成作业过程,

每次翻卸车辆都不稳定,经常出现中途中断作业的问题,且多次从设备厂家请来专业技术人员,都未彻底解决。于是,运用段组织技术骨干进行攻关,制订对策方案,经多次实践,大胆创新,他们通过制作增加新的接地极,将强电接地和编码器的抗干扰接地有效地分离;用塑料管代替专用联轴器,制作尼龙螺栓代替金属螺栓,从编码器位置彻底隔离强弱电接地线;缩短信号线路,降低电阻和电抗,减小编码器信号衰减;变更抗干扰滤波电容;重新分离布置配电室内地沟电缆,避免强弱电缆、交直流电缆交叉混杂的问题;改变编码器型号,解决编码器发生故障后短时间内无法找到原装型号备件问题。

这六项重点的创新尝试,终于稳定了编码器数据,使翻车机全自动运行得到可靠地控制,彻底解决了这一难题。